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【蘭州純水設(shè)備http://www.xingxinlong.cn】由于石油化工企業(yè)用水量大,每噸原油需要消耗約30~50噸的水,導(dǎo)致廢水水質(zhì)極為復(fù)雜,一般含有較高的有機質(zhì)和較高的有毒有害物質(zhì)[1]。通常生化處理后COD仍高于GB 31570-2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》規(guī)定的50mg /L限值,廢水量大。如果處理后可以重復(fù)使用,不僅可以提高廢水的回收率,而且可以節(jié)約水資源,保護環(huán)境。采用先進的臭氧氧化+多介質(zhì)過濾器+超濾+反滲透(RO)工藝對山東省某石化企業(yè)污水車間生化處理后的污水進行處理,并作為二次RO進水進行回用。研究了連續(xù)運行后的處理效果,分析了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
山東省某石化企業(yè)污水處理工藝流程為:原水→調(diào)節(jié)罐→提升罐→氣浮罐→AO氧化罐→沉淀池。原水和生化處理出水水質(zhì)指標如表1所示蘭州純水設(shè)備。
由表1可知,生化處理后的出水水質(zhì)不達標。該工廠的生化出水必須經(jīng)過后續(xù)處理才能達到排放標準,但生化出水的可生化性極差,B/C僅為0.11,難以采用生物處理方法,需要高級氧化等方法。
2處理技術(shù)
2.1工藝流程
2.2臭氧氧化
臭氧產(chǎn)生的羥基自由基被用來破壞污水中難降解聚合物污染物的鏈。同時,臭氧可以直接將一些有機物氧化成CO2和H2O。臭氧接觸罐接觸時間控制在120分鐘以內(nèi),確保臭氧與污水充分接觸反應(yīng)時間。該系統(tǒng)采用微孔曝氣盤加臭氧。曝氣盤安裝在接觸池底部,但低于導(dǎo)流墻,以防止氣泡被排進反應(yīng)池。在接觸池中,處理后的水從頂部向下流動,臭氧氣體從底部向上流動,達到最佳的接觸效果。臭氧尾氣反應(yīng)后被加熱。臭氧氧化后出水COD < 50 mg/L。臭氧裝置采用青島國林公司生產(chǎn)的設(shè)備。
2.3多媒體過濾器
系統(tǒng)設(shè)置了5個垂直的多媒體濾水器,直徑為3200mm,正常運行時每個濾水器出水72.5m3 /h。本發(fā)明主要用于去除水中的懸浮物、膠體等雜質(zhì)。臭氧氧化處理后的水供應(yīng)壓力注入介質(zhì)過濾器,過濾介質(zhì)濾板結(jié)構(gòu),更上層濾板裝載1 ~ 2毫米直徑石英砂過濾材料和1 ~ 2毫米直徑無煙煤過濾器材料,過濾精度下20微米,過濾水直接進入超濾系統(tǒng)中,通過的另一部分水閥自動反洗水倒流。
2.4 UF 裝置
UF 采用膜天膜科技股份公司所產(chǎn)外壓式聚丙烯中空纖維 UF 膜,單只膜過濾面積為 56 m2,截留分子質(zhì)量(MWCO)為 100 000 u,處理后產(chǎn)水 SDI<3,滿足反滲透進水要求。 系統(tǒng)設(shè)置 2 套 UF 裝置,每套凈產(chǎn)水量為 125 m3/h,運行膜通量≤40 L/(m2·h),反洗膜通量為 100 L/(m2·h)。 UF 運行方式為錯流運行。 運行時,控制進水壓力恒定為 0.1 MPa 左右,設(shè)定每 30 min 進行反洗,以減少膜表面污染物沉積。
2.5 RO 裝置
系統(tǒng)設(shè)置 2 套產(chǎn)水量為 87.5 m3/h 的 RO 裝置,并聯(lián)運行,由于進水有機物含量高,選用陶氏品牌寬流道的抗污染聚酰胺復(fù)合膜, 設(shè)計回收率為 70%,平均膜通量≤17.8 L/(m2·h)。 每套 RO 裝置配置 138根膜組件蘭州純水設(shè)備,放置在 23 根 6 芯壓力容器內(nèi),按 15∶8 排列。 高壓泵前設(shè)置 5 μm 保安過濾器,RO 進水中添加阻垢劑、還原劑和非氧化殺菌劑,分別用來抑制無機鹽結(jié)垢、防止 RO 膜氧化和微生物污染。
3 處理效果
生化出水經(jīng)過臭氧氧化+多介質(zhì)過濾+UF+RO處理后,水質(zhì)情況見表 2。
由表 2 可知,UF 之前工藝對離子基本無去除效果; 臭氧氧化對有機物去除效果明顯,COD 去除率為 67.0%;UF 對懸浮物去除效果顯著, 懸浮物去除率為 83.3%; 而 RO 出水對離子和有機物去除效果均極為顯著,電導(dǎo)率降低至 86 μS/cm,硬度去除率為 98.1%, 氯離子去除率為 95.1%,COD 去除率為98.3%,總磷、氨氮、懸浮物基本完全去除,RO 產(chǎn)水指標完全滿足二級 RO 進水要求。
4 運行穩(wěn)定性分析
4.1 UF 穩(wěn)定性分析
UF 作為 RO 的預(yù)處理,考察了其產(chǎn)水量變化情況, 結(jié)果表明,UF 在運行初期,UF 膜產(chǎn)水量基本維持不變, 這是因為 UF 系統(tǒng)每運行 30 min 后進行反沖洗,此時附著在膜表面的污染物可基本消除。但隨著時間累積, 一部分污染物不能通過反洗清除徹底導(dǎo)致產(chǎn)水量緩慢下降, 當產(chǎn)水量下降到不足以滿足RO 系統(tǒng)運行時,需要進行化學(xué)清洗。
4.2 RO 穩(wěn)定性分析
RO 系 統(tǒng) 連 續(xù) 運 行,為了維持一定的產(chǎn)水量,RO進水壓力和濃水壓力都有所增長,進 水 壓 力 從0.80 MPa 上升到 1.00 MPa,濃水壓力從 0.62 MPa 上升到0.80 MPa,但進水壓力和濃水壓力的壓差基本穩(wěn)定在 0.2 MPa 左右,說明未出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,造成壓力上升的原因可能是水中有機物含量稍高所造成的,但尚在允許范圍內(nèi),不影響設(shè)備連續(xù)運行,當進水壓力持續(xù)上升至 1.5 MPa 后,考慮化學(xué)清洗以恢復(fù)膜通量。
5 成本分析
系統(tǒng)成本包括動力能耗、藥劑費用、設(shè)備折舊費 用。 深 度 處 理 計 算 基 數(shù) 按 進 水 280 t/h,年 運 行8000 h。 深度處理總裝機容量約為 750 kW,運行容量為 530 kW,電費平均按 0.70 元/(kW·h)計,蘭州純水設(shè)備則電費為 530×0.70÷280=1.33 元/t,藥劑費用包含超濾加藥系統(tǒng)、反滲透加藥系統(tǒng)和化學(xué)清洗加藥系統(tǒng)費用,約 0.75 元/t,設(shè)備折舊費用約 0.70 元/t。 故運行成本為 2.78 元/t。
6 結(jié)論
通過規(guī)?;B續(xù)運行表明: 針對生化處理后的石化廢水,利用臭氧氧化+多介質(zhì)過濾器+UF+RO 處理工藝,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,RO 對離子去除效果和有機物去除效果均極為顯著, 電導(dǎo)率降低為 86 μS/cm,硬度去除率為 98.1%,氯離子去除率為 95.1%,COD去除率為 98.3%,總磷、氨氮、懸浮物基本完全去除,RO 產(chǎn)水指標完全滿足二級 RO 進水要求,運行成本為 2.78 元/t,達到了水資源循環(huán)利用的目的。水處理設(shè)備 去離子水設(shè)備
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